1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
DianqigongchengYuzIdonghua 三主 GW16型高压隔离开关分合闸不到位故障原因及处理方法 倪惠浩 (广东电网公司江门供电局,广东江门529000) 摘 要:通过对 GWI6型高压隔离开关分合闸不到位的各种故障原因进行分析,找出消除缺陷的方法,从而提高电气设备的安全运行水平 保障电力系统的供电可靠性。 关键词:GWI6型高压隔离开关:分合闸不到位 故障原因;消除缺陷 0 引言 瓷瓶相连的一对伞齿轮2带动平面双四连杆 3运动 ,从而使下导 电管6顺时针转动合闸,逆时针转动分闸;由于调整螺杆装配 4与 近年来 ,由于工业不断发展 ,因使用年限过长、制造工艺不完 下导电管6的铰接点不 同,从而使与调整螺杆装配 4上端铰接的 善、维护管理不科学等因素的影响,在我局变 电站广泛使用 的 操作杆 5相对于下导电管6作轴向位移,而操作杆 5的上端与齿条 GW16折臂式户外高压隔离开关在运行 中普遍存在着转动部件锈 8固连,这样齿条 8的移动便推动齿轮 9转动,从而使与齿轮轴固连 蚀、传动不到位、分合闸不到位及动、静触头接触点过低、静触头发 的上导电管 13相对于下导电管6作伸直 (合闸)或折叠 (分闸)运动 ; 热、瓷瓶断裂等问题。 另外,在操作杆5轴向位移的同时,平衡弹簧7按预定的要求储能或 例如仅我局 220kV外海变 电站 2003年安装投产 的 37组 释能,最大限度地平衡刀闸的重力矩,以利于刀闸的运动。 Gw16A_126(D)W /1250型高压 隔离开关 ,截止 目前 已有 l0组出 夹紧运动:高压隔离开关 由分 闸位置向合闸方 向运动的过程 现分合闸不到位的缺陷;220kV群星变电站2002年安装投产 的13 中,并在接近合闸位置 (快要伸直)时,滚轮 l1开始与齿轮箱 1O上的 组GW16A一252W (2500A)型高压隔离开关,同样有 1O组出现上述 斜面接触,并沿着斜面继续运动。于是,与滚轮 ll相联的顶杆 l4便 缺陷,为此而进行的停 电检修工作不断,严重影响着供 电可靠性和 克服复位弹簧 l5的反作用力向前推移,同时动触头座 l9内的对称 电网安全。因此,加强对 GWl6型高压隔离开关的管理和维护措 式滑块增力机构把顶杆 l4的推移运动转换成触指 l8的相对钳夹运 施,研究如何提高 GW16型高压隔离开关分合 闸不到位故障的技 动。当静触杆 16被夹住后,滚轮 11继续沿斜面上移3~5mm,直至 术改造措施,成为摆在检修工作人员面前的重要课题。 完全合闸,此时夹紧弹簧 l2的力已作用在顶杆上。在这个过程中, 1 产品结构与工作原理 由于顶杆 14被设计成推压柔性杆,故原已预压缩的夹紧弹簧 12 1.1 产品结构 被第二次压缩 ,并作用在顶杆 14上,使得项杆 14获得一个稳定的 GWl6型高压隔离开关结构外形主要由底座装配、绝缘子、主闸 推力,从而使触指 18对静触杆 16保持一个可靠不变的夹紧力 。当 刀系统、接地开关系统等部分组成,其主闸刀详细结构如图1所示 。 开关开始分闸时,滚轮沿斜面 向外运动,直到脱离斜面。此时,在复 位弹簧 15的作用下,顶杆 14带动触指 18张开呈 “V”形 。 2 原因分析 2.1 外部传动部件锈蚀 群星和外海2个变 电站地处我市工业区,空气污染较严重,户 外高压 电气设备受到酸雨、盐雾和电化学反应的影响也较严重。长 期的受风雨侵蚀,加之国产高压隔离开关 由于零部件材质较差、加 工粗糙 ,以及防锈处理工艺不 良等原因,许多设备 的零部件镀层脱 落,产生锈蚀变形。 2009--2010年 ,我们在上述2个变电站的大型停电检修过程 中,发现GW16型高压隔离开关普遍存在外部转动部件锈蚀、变形 等现象 ,导致操作时出现传动卡滞、主刀导电杆伸不直或分、合 闸 不到位等缺陷,严重威胁电力系统的安全运行。 2.2 绝缘滚轮破裂变形 如果滚轮因材料不好导致变形磨损 ,甚至破裂,将严重影响 GW16型高压隔离开关的分合 闸和动触片的夹紧力。为此 ,我们在 外海站停 电检修的过程中,对分合 闸不到位的5组GW16型高压 隔离开关的 l1个滚轮进行了仔细查看。结果发现 ,故障刀闸的绝 缘滚轮状态大部分 比较差,经过长期的受力和外界环境的腐蚀 ,大 图 1 主闸刀结构图 1一旋转瓷瓶 2一伞齿轮 3一平面双四连杆 4一调整螺杆装配 5一操作杆 多已出现变形磨损、松动等情况,少数甚至出现裂痕的情况。由此 6一下导电管 7一平衡弹簧 8一齿条 9一齿轮 1O一齿轮箱 11一滚轮 可知,绝缘滚轮破裂变形是GW16型高压隔离开关分合闸不到位 12一夹紧弹簧 13一上导电管 14一项杆 15一复位弹簧 l6一静触杆 的主要原因之一。 l7一支持瓷瓶 18一触指 l9一动触头座 20-支轴 2.3 上导 电管顶杆锈蚀 1.2 工作原理 上导电管顶杆主要作用是拉动触指,使触指夹紧静触头导电 本高压隔离开关的运动过程是 由2部分运动复合而成的,即 杆 ,要求具有一定的机械强度。 折叠运动和夹紧运动。 电流的集肤效应使得大部分电流经上导 电管传导,但顶杆也 折叠运动 :由CJ7A机构驱动旋转瓷瓶 1作水平转动,与旋转 会有一部分电流流过。该部分电流通过顶杆时会发热,也容易吸引 机 电信息 2012年第9期总第327期 1 l皇兰三堡量叟垫 DainqigongchengyuZidonghua 灰尘和杂质 ,同时动触头座杯形端头内的积水也会渗透 。虽然铜是 制了图纸 。随后根据图纸进行了加工生产 ,最后得 出样品。 不活泼金属 ,在潮湿 的空气 中也会慢慢发生如下化学反应 : (3)实施检查。通过查阅资料 ,我们得知不锈钢顶杆和原铜质 4Cu+2H2+302+2CO2=2Cu2(0H)2CO3,生成我们俗称的铜绿。日益增 顶杆用腐蚀机进行寿命试验 ,通过腐蚀试验机 l0次共 120h的试 厚 的铜锈导致顶杆和动触头座 的摩擦力增大,当大于复位弹簧的 验后,得出结论 :铜顶杆的耐腐蚀寿命大约为 3年 ,不锈钢顶杆耐 弹力时就会引起动触头无法分合闸。 腐蚀寿命在 lO年以上 。相对于隔离开关8年 的大修周期,在此期 2.4 泄水孔位置不 当 间内,铜质顶杆需要频繁更换 ,而不锈钢顶杆则一般不需要更换。 在群星和外海变 电站停电检修过程中,我们发现动触头座内 3.4 增加竖直方向辅助泄水孔 部有积水,杯型端头排水孑L无法将雨水泄出。这是因为当初动触头 (1)确定辅助泄水孔位置 。隔离开关在合闸竖直状态时,为了 座设计只考虑了隔离开关分闸水平位置时的情形,在合闸竖直放 使动触头座内的积水全部流 出,辅助泄水孔应在动触头座斜圆柱 置时,底部的积水不能从泄水孔流出,从而导致 了内部积水。而且 面的最底端 。考虑到为了同时方便分闸水平状态时,内部积水彻底 杯型端头排水孔只有 4mm大小,雨水进入杯型端头,因水的表面 流出,辅助泄水孔应在动触头座水平状态 时的正下方 。因此确定位 张力在排水孔处形成水膜 ,造成雨水无法及 时排出,长时间与铝氧 置:辅助泄水孔在动触头座正下方 15cm处。 化形成氧化铝粉末 ,卡阻动触头剪刀 口的正常开启,严重影响隔离 (2)确定泄水孔直径 。我们选用万 向摇臂钻床来实施钻取动触 开关的分、合闸。 头座辅助泄水孔,为了确定钻孔孔径的大小,我们分析对比了常用 尺寸钻孔径的优缺点:当孔径小于 4,6rrllTl时,泄水孔较小,不容易 3 采取的改进措施 进异物 ,但积水流出慢,易堵塞:当孔径大于4,6咖 时 ,泄水孔稍 3.1 采用合适的润滑材料和传动部件材料 大,积水流出较快,但容易进入小虫子等异物 。最后确定选用孔径 (1)我们发现GW16型高压隔离开关检修之前,各外部转动部 为4,6mm的钻孔,同时具有流水较快、异物不易进入 的优 点。 件虽然也涂有黄油或凡士林 ,但长期受风雨侵蚀 ,夏天较热润滑油 (3)实施检查 。在钻取辅助泄水孔之后 ,无论分、合 闸状态 ,都 被太阳暴晒后流失,冬天润滑油和灰尘、铁锈等一起作用下结成一 能使动触头座 内的积水完全流 出。同时,我们在动触头座 内顶杆接 层干枯的硬层,使转动轴粘结在一起 ,导致转动困难卡涩 。 头和活动销轴处涂抹润滑效果 良好的二硫化钼锂基脂 ,这样就可 为防止上述情况发生,所 以决定对 隔离开关的拐臂 、拉杆、转 以大大解决了动触头座内受潮氧化腐蚀的状况 。 动轴承等外部传动部件,使用喷涂WD一40万能防锈润滑剂代替抹 4 效果检查 黄油或凡士林 。 (2)传动部件使用 的轴套多为铁质或铜制,在雨水、潮气 ,特别 从2009年9月到2010年7月,我们利用群星和外海变电站主 是酸雨的作用下,非常容易生锈 ,造成摩擦力增大,传动力减小,直 变停 电检修的 良好时机,制订实施 了上述的4大对策。经过南方夏 接造成主刀闸分合不到位。因此可将黄铜轴套更换为不易腐蚀生 季高温、多雨和台风的考验 ,我们统计 了2010年 7月至2011年2 锈的铬 、镍的含量达到一定 比例 的复合轴套 。 月市区变电站 GW16型高压隔离开关的操作故障情况:群星和外 (3)实施检查用喷涂 WD一40万能防锈润滑剂代替抹黄油或凡 海巡维中心共 5O组GW16型高压隔离开关,只有 5组出现故障问 士林后,润滑剂能渗入到传动轴的内部,润滑部件由线改为面 ,而 题,年故障率由实施前的40%降低为实施后的 10%。 且不结垢,效果良好,各拐臂、拉杆、轴承等操作灵活、省力。复合轴 通过对现有故障刀闸进行分析,可以看出分合 闸不到位缺陷已 套不易生锈,摩擦力小 ,传动力大,主刀 闸较分合闸容易到位 。 经基本解决,主要缺陷也变成导电铝板氧化。至于仍有外金线 选用新型绝缘滚轮 隔离开关出现分合闸不到位情况,这是因为该刀闸第一次出现此缺 (1)选定材料。由于现在使用的GW16型高压隔离开关是 20 陷,尚未根据上述4种方法进行检修处理。我们相信只要运用本文的 世纪9O年代的产品,使用 的是环氧树脂材料 的绝缘滚轮 ,长年累 方法 ,就能基本解决分合闸不到位的故障,并基本不再第二次出现。 月在户外条件下操作,容易磨损、变形 。因此 ,可 以考虑选用强度 5 结语 高、不磨损的不锈钢滚轮 ,但是使用不锈钢滚轮与上导电顶杆形成 通过实际对GW16型高压隔离开关分合 闸不到位故障的原因 回路,产生分流现象,因此不可取 。随着现代科技的发展,我们找到 分析和缺陷处理,大大减少了临时性故障停 电检修时间,获得了良 了一种价格较低、抗压强度非常高的尼龙滚轮 。该滚轮的耐磨能力 好 的社会效益和经济效益 ,有效地保证 了供 电可靠性和 电网安全。 非常好 ,在无润滑的条件下都可操作 ,基本不发生变形和破裂,灵 此次改造 ,改进 了老型号产 品的设计缺陷,使老产品得到更新 活易动,操作无阻力 。 升级 ,提高 了设备的健康等级,使用寿命得到延长 。从根本上防止 (2)方案实施 。最后,我们决定选用新型高强度尼龙滚轮,同时 了GW16型高压隔离开关因操作卡阻而导致的拒动 ,甚至瓷瓶断 在滚轮 内轴涂抹薄薄的一层 白色凡士林起润滑作用 。 裂现象,实现 了主网设备缺陷的 “可控、能控、在控 ”。尹 (3)实施检查。通过更换新型高强度尼龙滚轮 ,基本不会产生 变形,滑动效果良好 ,能够更好拉动顶杆的向下运动 ,使触指钳夹 [参考文献] 静触杆 ,合闸效果 良好。 [1]黄敏如,李顺尧.GW16型隔离开关合 闸不到位分析与处理 [J].科 3.3 选用耐腐蚀 的顶杆材料 技经济市场,2006(9) (1)选定材料。上导电管 内部的顶杆材料为铜 ,既然铜容易受 [2]董修峰,刘荣才.6W16(17)-252型高压隔离开关完善化改造情况 潮锈蚀产生铜绿 ,那么我们就应该选定更换一种 能够耐氧化腐蚀 与分析 [J].电力技术,2010(5) 的材料 。我们对 比了铝、铜、铁、不锈钢 4种常见金属 的性能,从硬 度、强度、韧性、导电性、导热性、耐氧化性 、耐腐蚀性等方面进行综 合考虑 ,结果不锈钢的综合性能得分最高,同时我们将铜顶杆更换 为不锈钢顶杆的想法征求了厂家的意见,得到了厂家的认可和支 收稿 日期:201卜12—24 持,最后选定材料为不锈钢 。 作者简介:倪惠浩 (1985一),男,广东江门人,变电检修高级工,主 (2)方案实施。我们用游标卡尺精确测量了顶杆 的尺寸,并绘 要从事 l10kV及以上变电站一次电气设备的检修、维护工作。 2